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換熱器局部腐蝕泄漏原因分析及預(yù)防措施
來源: admin ???發(fā)布時間: 2017-11-06 10:03???瀏覽次數(shù): :???大小:?? 16px?? 14px?? 12px
在化工生產(chǎn)中,由于工藝的需要,在流程中往往存在著各種不同的換熱過 程,換熱器就是用來進行此項熱傳遞過程的設(shè)備,它可以使熱量從溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體,以滿

 

在化工生產(chǎn)中,由于工藝的需要,在流程中往往存在著各種不同的換熱過 程,換熱器就是用來進行此項熱傳遞過程的設(shè)備,它可以使熱量從溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體,以滿足工藝的需要。換熱器的穩(wěn)定運行在工藝生產(chǎn)中起著相當重要的作用,一旦泄漏會嚴重影響工藝,造成兩種流體混合,導致不安全因素的產(chǎn)生。

某公司甲醇裝置中有一換熱 器為該裝置關(guān)鍵設(shè)備,該換熱器 在投用一年后發(fā)生泄漏。

1.設(shè)備技術(shù)參數(shù) 設(shè)備技術(shù)參數(shù)及操作數(shù)據(jù)見表1 筒體材質(zhì)為16MnR(熱軋狀 態(tài)),規(guī)格為φ1500mm×14mm,總 高8152mm。管板材質(zhì)為16Mn。厚度88mm,鍛件。換熱管材質(zhì)為10# 鋼,規(guī)格φ25mm×2.5mm,退火狀 態(tài)。折流板5件,厚度16mm,材質(zhì) Q235-A.換熱面積:669m2。

2.泄漏情況 該換熱器于2004年投入運行, 2006年7月系統(tǒng)停車時發(fā)現(xiàn)泄露。 打壓試漏時發(fā)現(xiàn)有34根換熱管泄露。其中有10根比較嚴重。由于當 時生產(chǎn)任務(wù)較緊,該換熱器堵漏 完畢后,投入運行,沒有做深入的 分析。 堵漏完畢后的換熱器投入 行3個月后又發(fā)現(xiàn)泄露,再次拆開檢查維修。在這次檢查時,發(fā)現(xiàn)有的換熱

管在距上管板90毫米處有斷開,隨即技術(shù)人員仔細檢查。用焊條在換熱器上管板上探測換熱管內(nèi)壁,發(fā)現(xiàn)大部分換熱管在距管板90毫米處用焊條滑動時內(nèi)壁不光滑。于是技術(shù)人員決定將換熱管抽出一根檢查。換熱管抽出后,將懷疑有缺陷的部位刨開,發(fā)現(xiàn)該處有一不規(guī)則的環(huán)狀凹坑,換熱管內(nèi)表面其他部位良好,這

說明其他換熱管也存在環(huán)狀凹坑。通過查看設(shè)備制造圖紙,換熱器管板厚度為80毫米,凹坑距管板大約10毫米。

3.原因分析 該換熱器是一塔設(shè)備下部即塔釜換熱器,目的是加熱并蒸發(fā)塔釜液體,使塔內(nèi)獲得介質(zhì)蒸汽,介質(zhì)蒸汽上升與塔頂部流下的液體接觸混合,實現(xiàn)塔內(nèi)的物理化學反應(yīng),該設(shè)備還有一個名字叫塔釜再沸器,實現(xiàn)塔釜液體再次沸騰的加熱器。該換熱器管程介質(zhì)為甲醇,殼程介質(zhì)為蒸汽,180度的蒸汽加熱甲醇,

使得甲醇沸騰。換熱器工作流程見圖2。 從常規(guī)腐蝕機理分析,塔體采用材料為16MnR,換熱器管程管箱封頭材料也為16MnR,換熱管為10#鋼。在塔內(nèi)和換熱器的管箱封 頭都沒有發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,在換熱管內(nèi),只是靠近上管板的地方發(fā)現(xiàn)腐蝕,說明換熱管的腐蝕在原 始選材有沒有考慮到或以前沒有發(fā)生的腐蝕。 由于

腐蝕部位靠近上管板,其他部位沒有腐蝕,且大部分的換熱管都出現(xiàn)在該部位腐蝕的現(xiàn)象,這說明腐蝕與材質(zhì)沒有關(guān)系,肯定是在工藝設(shè)計或操作方面有欠缺,導致?lián)Q熱管局部腐蝕。 換熱器管程的液位約有換熱管長度的三分之一到三分之二,殼程充滿蒸汽,其底部有冷凝液排出管線連接疏水器,保證殼程加熱效果。

當換熱管內(nèi)的甲醇介質(zhì)被殼程蒸汽加熱沸騰后,變成甲醇蒸汽上升,由于殼程蒸汽溫度高于換熱管內(nèi)甲醇蒸汽溫度,甲醇溫度在換熱管內(nèi)上升時,一直被加熱,溫度上升。當甲醇蒸汽進入管板內(nèi)換熱管時,由于周圍沒有了蒸汽,甲醇蒸汽在經(jīng)過這段距離時,或甲醇蒸汽進入上管箱后,沒有了加熱源,甲醇蒸汽中的部分

蒸汽變成液滴,附著在管 板內(nèi)換熱管管壁上,或上管箱內(nèi)的液滴落到上管板上,然后順著換熱管向下流。當液滴順著管板內(nèi)的換熱管向下流出管板時隨即 被高溫蒸汽加熱,又變成甲醇蒸汽上升,如此的反復過程,使得上管板下部換熱管內(nèi)表面承受介質(zhì)相變,在特定的溫度環(huán)境下腐蝕,從而出現(xiàn)環(huán)狀凹坑。介質(zhì)蒸汽及

好的液滴流動方向。

4.整改方法和采取措施 從上面分析的腐蝕機理,來尋找防止換熱管腐蝕的方法。首先在防止液滴下流的方式有兩種: 一可以增加蒸汽的溫度,來提高換熱管內(nèi)的介質(zhì)蒸汽的溫度,使 介質(zhì)蒸汽在離開換熱管后,來不及凝結(jié)就進入塔體,進入塔體和 即使有液滴冷凝,只會落到塔釜 液面,不會造成負面影響;二可以降低塔

頂壓力,使得換熱管內(nèi)介質(zhì)蒸汽的流速增加,即使有液滴冷凝,在流速較高的情況下也被帶入塔內(nèi)。 以上兩種方式是要改變工藝 操作條件,工藝操作條件改變后會影響其他設(shè)備的操作,這種方式在生產(chǎn)中是不會采取的。要想在不改變工藝操作條件的情況下,防止腐蝕,只有增加換熱管的材 料等級,將10#鋼的換熱管

改成不銹鋼,這樣冷凝的液滴在換熱管 內(nèi)反復蒸發(fā)不會造成換熱管的坑 狀腐蝕,從而保證換熱器的運行,穩(wěn)定了生產(chǎn)。

5.結(jié)語 通過對換熱器進行改造,將換熱管上部長約1米更換為不銹鋼材質(zhì),既避免了腐蝕,又節(jié)省了制造成本。經(jīng)過近兩年的運行,換熱器運行良好,沒有發(fā)生泄漏,從而證明當初的分析是正確的。